精线车间42″拉丝机上磨尖的改造
线材精制厂拉丝车间的旋转刀具为韩国特固克刀头,生产中发现刀头极易损坏,而且价格昂贵,消耗费用较大。车间通过分析讨论,
改用国产白钢条刀头代替韩国特固克刀头,改造后效果明显,刀头消耗量大幅度降低,从而显著地降低了刀头的消耗费用,有效地推动了节能降耗工作的进行,实践证明这次改造是可行的。
线材精制厂拉丝车间42″拉丝机可处理的线材规格为φ1.5mm~φ30mm,处理后的精线规格最小为φ16mm。拉丝生产过程中,需要利用磨尖机把线材的端部(300~400mm)切削成需要的直径大小,以便顺利穿过模具,再利用链条钎卡住线材端部并拉伸进行生产。自42″拉丝机投入生产以来,磨尖机使用的旋转刀具一直是韩国特固克TAEGUTEC刀头。这种刀头的磨尖效果一直不尽人意,切削表面质量差,易出现剌子,会对模具造成一定的伤害,而且刀头硬度高、脆性大,极易崩坏消耗非常大,加上刀头价格昂贵,长时间算下来,仅刀头消耗费用一项就是一笔不小的数目,这给车间降低生产成本工作造成很大的压力。车间通过分析讨论,认为磨尖机存在诸多问题,必须对其进行改造,才能降低刀头消耗费用,提高切削表面质量,提高生产效率。